亚洲成在人线aⅴ免费毛片_久久AV无码AV高潮AV不卡_漂亮的保姆5完整版_中文字字幕乱码无线精品精品

41.2% 暴降 1.7%!東風鍛造“高飛遠翔”的效果太驚艷了!

    近(jin)日(ri),在東(dong)風汽車集團(tuan)有限(xian)公司(si)2025年QC成果發(fa)表(biao)會上,東(dong)風鍛造有限(xian)公司(si)“高(gao)飛遠翔”小組項目——《降(jiang)低凸輪(lun)軸齒(chi)輪(lun)折(zhe)紋率》,憑借(jie)硬核創(chuang)新實(shi)力(li),從(cong) 50 個優秀成果中(zhong)脫穎而出,榮獲(huo)現場發(fa)表(biao)第七名。該項目通過突破性技術創(chuang)新,實(shi)現產品折(zhe)紋率從(cong) 41.2% 驟降(jiang)至 1.7%,成為此次課(ke)題發(fa)表(biao)極致降(jiang)本的標桿案例。

IMG_20250509_155946.jpg

“高飛遠翔”QC 小組正式啟動

     2024 年,東風(feng)鍛(duan)造有限(xian)公司為(wei)響(xiang)應客戶成本(ben)改善(shan)訴(su)求,將凸輪軸(zhou)齒輪生產工藝由開式(shi)鍛(duan)切換為(wei)閉式(shi)鍛(duan),雖降低了原材(cai)料成本(ben),但鍛(duan)件折紋率(lv)卻大幅(fu)攀升(sheng),導致后工序打磨、噴(pen)丸、探傷等環(huan)節產生大量(liang)額外(wai)成本(ben)。由產品研(yan)發部鍛(duan)造工藝組陳(chen)翔(xiang)負責的“高飛遠翔(xiang)”QC 小組迅速(su)行動(dong),于去年6 月啟動(dong)改善(shan)項目,向技(ji)術難題發起挑戰(zhan)。

     小(xiao)組成(cheng)員(yuan)通(tong)過(guo)把脈問診找到(dao)結癥所在,由此(ci)打破傳統設計(ji)桎(zhi)梏,調整(zheng)預鍛設計(ji),重構預鍛模具結構,使其區別于終(zhong)鍛設計(ji),采(cai)取(qu)了優(you)化金屬(shu)流動(dong)路徑、改進預鍛輻板尺寸等創新措(cuo)施,有效降(jiang)低金屬(shu)流動(dong)阻力,有效解決因鍛件折紋報廢(fei)問題。

      與此同時,鍛造公司還引入數值模擬技術,構建 “數據驅動決策 + 標準化執行” 管理閉環,大幅縮減現場驗證成本。攻關小組重新設計制造模具并反復調試,經多輪驗證后,成功將折紋率降至 1.7%,創造出二十余萬元綜合收益。

     此次(ci) QC 活動中,小組成(cheng)員(yuan)不(bu)斷追求知識創(chuang)新(xin),通(tong)過深(shen)度(du)鉆研(yan)數(shu)值模擬(ni)軟件,大(da)幅提升了(le)產品研(yan)發人(ren)員(yuan)對工(gong)藝的理解與預測能力,未來計劃他們(men)進(jin)一步(bu)融合數(shu)字化與智能化技術,推動制造模式(shi)從 “經驗依賴” 向(xiang) “數(shu)據驅動” 轉型。目前,“高(gao)飛遠(yuan)翔”小組正全力備戰(zhan)集團現(xian)場(chang)評審(shen),力爭繼(ji)續高(gao)飛遠(yuan)翔,再創(chuang)佳績(ji)。

【供稿:付譽】

贊/閱讀

高紅磊贊了本文章
閱讀量:1303

標簽

暫時沒有標簽

評論